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大型礦井主井提升機直流傳動雙電控改造

來源: 樹人論文網(wǎng)發(fā)表時間:2021-09-02
簡要:[摘 要] 棗礦集團付村煤礦主井提升機采用交流-直流轉換供電方式,1 800 kW 直流電機驅(qū)動提升機,原電控系統(tǒng)只有 1 套(2 個)西門子 6RA70 整流裝置,通過安裝并成功調(diào)試直流傳動雙電控系

  [摘 要] 棗礦集團付村煤礦主井提升機采用交流-直流轉換供電方式,1 800 kW 直流電機驅(qū)動提升機,原電控系統(tǒng)只有 1 套(2 個)西門子 6RA70 整流裝置,通過安裝并成功調(diào)試直流傳動雙電控系統(tǒng),實現(xiàn)了主井提升機整流裝置一用一備功能,提高了主井提升機的運行效率和可靠性。

大型礦井主井提升機直流傳動雙電控改造

  劉春濤; 吳濤; 楊海鵬; 劉強; 劉勇劍, 能源技術與管理 發(fā)表時間:2021-08-25

  [關鍵詞] 主井提升機;直流傳動;雙電控;整流裝置

  0 引 言

  棗礦集團付村煤礦主井提升能力為 270 萬 t/a,其運行效率和可靠性關系到礦井經(jīng)濟效益。由于目前主井提升機的 6RA70 整流裝置技術含量很高,出現(xiàn)故障很難排除,一般采取更換備用整流裝置的方法。因其屬于大功率元器件,連接螺絲多,空間狹窄,整體更換 1 套整流裝置至少需要 3~4 h,排除故障時間較長,直接影響主井提升效率。因此,提出傳動雙絞車電控部件改造方案,采用中信重工自動化研究所生產(chǎn)的直流傳動雙電控裝置,并安裝調(diào)試成功,當整流裝置出現(xiàn)故障時,只需 10 min 就可以切換到另 1 套整流裝置上,提高了主井提升機的運行效率和可靠性。

  1 設計方案

  1.1 可行性分析

  原主井提升機傳動系統(tǒng)有調(diào)節(jié)柜和勵磁柜,采用磁場恒定、電樞反向方式。其中,電樞為并聯(lián) 12 脈動,主從控制,包含 2 臺 6RA70 直流裝置,型號為 6RA7095-4LV62-0,1 900 A;電機磁場供電來自主電樞裝置的勵磁回路;傳動系統(tǒng)采用速度反饋,即電機軸端編碼器速度反饋,編碼器型號為 SBH8196-5MD;PLC 系統(tǒng)采用 S7-300 系列雙 PLC,1 臺為主 PLC,另 1 臺為從 PLC,主 PLC 負責提升機的主程序及系統(tǒng)管理。整個系統(tǒng)主從 2 個裝置相互監(jiān)視,從而確保提升機安全運行。

  現(xiàn)在增加 1 套 (2 個)6RA80 整流裝置,和原 6RA70 裝置形成冗余結構,互為備用,PLC 柜和電源繼電器柜不變,直流快開、電樞變壓器、電抗器等不變,且公用。增加切換柜以進行新老整流裝置的切換,確保 2 套傳動系統(tǒng)的獨立性、完整性和完全的電氣隔離。當某套傳動系統(tǒng)因故障需維修時,另 1 套傳動系統(tǒng)可安全運行,不影響生產(chǎn)。新傳動裝置和控制 PLC 采用 PROFIBUS-DP 通訊方案,減少了不必要的切換控制線路。

  1.2 具體設計方案

  1.2.1 傳動系統(tǒng)切換

  (1)增加電樞調(diào)節(jié)柜 1 臺。包含西門子公司 6RA80 全數(shù)字直流調(diào)速裝置 2 臺,裝置型號為 6RA8095-4LV62-0AA0,1 900 A,并聯(lián) 12 脈動,主從控制。

  (2)增加功率切換柜 1 臺。2 套傳動系統(tǒng)的交流進線分別來自 2 臺整流變壓器,通過切換開關分別接入 2 套傳動裝置。切換方式為手動切換,切換開關基本參數(shù)為 AC 800 V、2 000 A。

  (3)2 套傳動裝置直流輸出,通過切換開關接入電機。切換方式為手動切換,切換開關基本參數(shù)為 DC 800 V、3 000 A。

  (4)2 套勵磁回路進線來自柜內(nèi)的單相勵磁變壓器,通過各自的空氣開關控制勵磁電源,勵磁的輸出通過旋轉開關切換。

  (5)傳動系統(tǒng)采用編碼器反饋方式,編碼器脈沖通過分頻板分為 2 路脈沖,分別接入 2 套傳動系統(tǒng)(分頻板最大工作頻率 250 kHz)。

  1.2.2 控制回路切換

  (1)主控系統(tǒng)對 2 套傳動系統(tǒng)的控制采用相互獨立的方式,不存在硬件線路交叉。原傳動裝置和控制系統(tǒng)采用硬接線方式,保持原系統(tǒng)不變;新傳動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)主要采用 PROFIBUS-DP 通訊和部分硬接線方式。

  (2)新傳動系統(tǒng)的控制和監(jiān)視采用 PROFIBUSDP 通訊方式,主要開關量有:裝置的啟停命令、使能命令、啟停狀態(tài)、使能狀態(tài)以及故障狀態(tài)等;主要模擬量有:主控速度給定以及傳動系統(tǒng)的電流、速度反饋。通訊程序和對傳動系統(tǒng)的控制需增加新的 PLC 軟件功能塊,不增加硬件模塊。

  (3)新傳動系統(tǒng)的反饋觸點,如輕故障、風機運行、裝置啟動等反饋觸點直接接入 PLC 備用 DI 口,需現(xiàn)場接線。

  (4)操作臺電樞電流表、勵磁電流表信號采用來自 2 套傳動系統(tǒng)切換后回路共用的分流器。電樞電壓表來自切換柜中切換后直流回路電壓檢測。所以儀表不需要進行切換。

  (5)安全回路中的傳動系統(tǒng)重故障反饋觸點,采用切換方式。

  (6)控制回路不存在硬件線路切換,可減少控制系統(tǒng)的線路復雜性,同時減少改造時的硬件接線和后期的大量維護工作。

  (7)控制回路的切換通過軟件 PLC 程序?qū)崿F(xiàn),傳動系統(tǒng)的控制采用 PLC 通訊方式。

  (8)PLC 控制系統(tǒng)對 2 套傳動系統(tǒng)切換,通過操作臺備用旋鈕選擇實現(xiàn),可選擇原傳動系統(tǒng)和新傳動系統(tǒng),同時傳動系統(tǒng)主回路必須切換。

  2 安裝調(diào)試期間存在問題

  (1)新設備調(diào)試期間與 PLC 通訊不正常。其原因是在 PLC 上檢測不到傳動裝置,故障診斷時顯示傳動裝置組態(tài)未知,認為是通訊線未連通。

  解決方法:更換操作臺 DP 通訊接頭后發(fā)現(xiàn)仍有通訊問題,經(jīng)檢查通訊線,發(fā)現(xiàn)有些線在壓接時并未將通訊線外皮清除干凈,重新將接線位置的通訊線外皮剝除并壓接后,通訊故障排除。

  (2)新傳動設備調(diào)試期間不能驅(qū)動電機。其原因是參數(shù)設置后無電流輸出,裝置報 F60031(設定反饋偏差大)故障,分析認為是參數(shù)在互鎖中存在問題,重新檢查參數(shù)后,裝置轉矩互鎖不正確。

  解決方法:修改參數(shù)后做試驗,現(xiàn)象有所改善(將串口通訊改為端子通訊),但未達理想狀態(tài),將裝置恢復至出廠狀態(tài),重新設置參數(shù)后故障解除。

  (3)老裝置接通系統(tǒng)后報編碼器故障。其原因是編碼器信號沒有傳到裝置,懷疑是編碼器信號在傳輸過程中有斷線或者接線錯誤。

  解決方法:檢查編碼器接線,發(fā)現(xiàn)在編碼器分線箱中,編碼器至分線箱端子接線正確,指示燈指示正常,但裝置接線端子處指示燈不亮,接收信號檢測不到電源,確定分線箱中編碼器進線有電源而分路中沒有電源,將分線箱中電源模塊電源(5 V)引至分路中,故障現(xiàn)象消失。

  (4)新老系統(tǒng)切換狀態(tài)不正常。其原因是閉鎖反饋回路連線有交叉或線路間有短接。

  解決辦法:檢查切換閉鎖回路各反饋繼電器動作正常,檢查連線號正常,檢查每個柜內(nèi)接線正常,檢查 C6 柜多層轉換開關(勵磁轉換開關)在新老系統(tǒng)勵磁轉換時都處于導通狀態(tài),現(xiàn)場無多層轉換開關閉鎖,現(xiàn)場測試各個觸點間關系,找出正確閉鎖關系,調(diào)整接線后恢復正常。

  (5)操作臺在控制傳動系統(tǒng)時無法通訊。其原因是操作臺與傳動系統(tǒng)間通訊線路可能存在故障,或操作臺發(fā)送信號有錯誤。

  解決方法:檢查操作臺與傳動柜間通訊電纜有無脫落,用筆記本電腦連接傳動裝置可以正常在線和修改參數(shù),判斷為通訊線路正常。信號發(fā)送有故障,查找通訊協(xié)議與所使用一致,檢查發(fā)送程序,邏輯有缺陷,在無使能時不能向傳動裝置傳送通訊字,控制字發(fā)送應在使能前發(fā)送,更改后正常。

  (6)在設計主井雙電控直流切換柜時,從刀閘 QS3 和 QS2 分別引出一路動力電纜到電機負極接線腔。由于主井一樓至電機只有 1 個穿墻孔,經(jīng)研究,在直流切換柜 QS3 和 QS2 刀閘下再增設 1 個母排,這樣新老整流裝置至電機負極只需要 1 根電纜,把這根電纜固定在連接母排上就可以了。

  (7)因切換柜設計為人工切換方式,刀閘未使用真空斷路器,切換費時費力。在條件允許的情況下,各切換刀閘使用真空斷路器,既能延長設備使用壽命,又能加快切換速度、節(jié)省人力。

  3 效益預測

  雙電控安裝之后,如果某套裝置出現(xiàn)故障,可在 10 min 之內(nèi)完成切換,極大地減少了影響時間。按主井提升能力 480 t/h、原煤售價 500 元 /t、影響時間 4 h 計算,因處理裝置故障將造成 96 萬元經(jīng)濟損失。

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