摘要:本文中作者對(duì)一臺(tái) 63MVA/10.5KV 的產(chǎn)品出現(xiàn)的局部過熱問題從原理上闡明其過熱機(jī)理,結(jié)合仿真驗(yàn)證過熱現(xiàn)象,最后給出改進(jìn)措施,成功通過溫升試驗(yàn)證明改進(jìn)方案的可靠性。
鄧如應(yīng); 李林達(dá); 王仁, 變壓器 發(fā)表時(shí)間:2021-09-25
關(guān)鍵詞:變壓器;局部過熱;磁熱耦合;渦流;大電流引線
1 引言
在電力變壓器的設(shè)計(jì)生產(chǎn)中, 溫升問題是必須考慮的,一臺(tái)合格的產(chǎn)品必須滿足溫升限值的要求。對(duì)于大電流產(chǎn)品,其漏磁場(chǎng)的分布更為復(fù)雜,如果漏磁產(chǎn)生的雜損集中在金屬結(jié)構(gòu)件散熱條件不足的區(qū)域,會(huì)造成這些金屬結(jié)構(gòu)件出現(xiàn)局部過熱問題,影響產(chǎn)品的安全運(yùn)行。
研究變壓器的熱點(diǎn)溫升產(chǎn)生的機(jī)理及有效的應(yīng)對(duì)措施對(duì)于變壓器的安全運(yùn)行很有必要。 本文中筆者基于一臺(tái) 63MVA/10.5KV 的變壓器產(chǎn)品, 闡明了其升高座產(chǎn)生過熱現(xiàn)象的機(jī)理, 通過磁熱耦合分析復(fù)現(xiàn)了溫升試驗(yàn)結(jié)果,給出了可行的改進(jìn)方案,并通過溫升試驗(yàn)驗(yàn)證了方案的有效性, 為大電流變壓器產(chǎn)品升高座的設(shè)計(jì)提供了理論和工程指引。
2 故障概述
本文分析的產(chǎn)品主要參數(shù)如表 1 所示。 在溫升試驗(yàn)階段, 高壓側(cè)施加電流 3646A, 低壓側(cè)三相短接,試驗(yàn) 6 小時(shí)后,高壓升高座 A 相和 B 相下方的法蘭區(qū)域出現(xiàn)局部過熱現(xiàn)象,如圖 1 所示,溫升熱點(diǎn)結(jié)果見表 2。
3 過熱機(jī)理分析
該產(chǎn)品高壓側(cè)引線一次電流大, 產(chǎn)生較強(qiáng)的漏磁場(chǎng),由于升高座區(qū)域采用的是導(dǎo)磁鋼材料,因此引起較大雜散損耗,包括渦流損耗和磁滯損耗,法蘭區(qū)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,小特征多,所以容易產(chǎn)生過熱。 由于已知熱點(diǎn)位置在高壓升高座,故建立局部模型進(jìn)行分析,如圖 2 所示。
引線周圍的漏磁場(chǎng)是三維開域、 非線性渦流場(chǎng)的求解問題,選定局部模型體積的 4 倍~5 倍作為求解邊界,材料屬性如表 3 所示。
3.1 控制方程
本文基于 T-Ω 位組的有限元方法進(jìn)行磁場(chǎng)計(jì)算,T 是電流矢量位,Ω 是磁標(biāo)量位。 采用庫倫規(guī)范,引入罰函數(shù),渦流區(qū)的控制方為: J=塄×T (1) H=T-塄Ω (2)塄× 1 σ ×T- 塄( 1 σ 塄 塄 塄·T) + 鄣鄣t μ(T-塄Ω)=0 (3)塄·μ(T-塄Ω)=0 (4)式中,J 為感應(yīng)渦流密度;H 為磁場(chǎng)強(qiáng)度;σ 為電導(dǎo)率;μ 為磁導(dǎo)率。 3.2 雜散損耗的計(jì)算導(dǎo)磁鋼結(jié)構(gòu)渦流損耗 Pe 為: Pe= V 乙 J 2 σ dv (5)式中,V 為單元體積。導(dǎo)磁鋼板的磁滯損耗 Wh 通常認(rèn)為是磁通密度峰值 Bm 的函數(shù): Wh= Ne e = 1 ΣWh (e)(Bm (e))ρV(e) (6)式中,Wh (e)為單元磁滯損耗,Bm (e)為單元磁密峰值,ρ 為屏蔽結(jié)構(gòu)密度,V(e)為單元體積,Ne 是單元總數(shù)。
該產(chǎn)品在 0 時(shí)刻的磁場(chǎng)密度矢量分布如圖 3 所示, 0 時(shí)刻 B 相相電流相角為 0, 電流大小達(dá)到幅值,A 相相角為 120°,C 相相電流相角為-120°,引線采用三角形接法,根據(jù)相、線電流矢量合成關(guān)系,此時(shí) A、B 相間的磁密達(dá)到幅值, 所以升高座 A、B 及相間導(dǎo)磁鋼區(qū)域漏磁分布集中,強(qiáng)度大。
該產(chǎn)品的渦流密度分布如圖 4 所示, 引線周圍的升高座導(dǎo)磁鋼結(jié)構(gòu)渦流密度較大, 而低磁結(jié)構(gòu)渦流密度很小。
以上漏磁場(chǎng)及其產(chǎn)生的渦流分布的規(guī)律, 可以印證關(guān)于該產(chǎn)品升高座局部過熱的機(jī)理闡述, 即大電流引線的漏磁場(chǎng)在升高座相間集中導(dǎo)致局部結(jié)構(gòu)的渦流較大,引起過熱。
3.3 熱場(chǎng)計(jì)算
熱分析過程中,根據(jù)傳熱學(xué)理論:塄·λ塄T=-Q+ρc 鄣T 鄣t (7)式中,T 為溫度;λ 為熱導(dǎo)率;Q 為單位時(shí)間內(nèi)熱源在單位體積中產(chǎn)生的熱量;ρ 為材料密度;c 為比熱容。上式在全局直角坐標(biāo)系中表示為:鄣鄣x (λxx 鄣T 鄣x )+ 鄣鄣y (λyy 鄣T 鄣y )+ 鄣鄣z(mì) (λzz 鄣T 鄣z(mì) )+Q=ρc 鄣T 鄣t (8)變壓器溫升試驗(yàn)結(jié)果是穩(wěn)態(tài)的傳熱性能,忽略溫度對(duì)結(jié)構(gòu)件材料屬性的影響,上式簡(jiǎn)化為:鄣2 T 鄣2 x + 鄣2 T 鄣2 y + 鄣2 T 鄣2 z +Q λ =0 (9)求解邊界: -λ( 鄣T 鄣n )w=h(tw-te) (10)式中,h 為邊界處結(jié)構(gòu)件表面?zhèn)鳠嵯禂?shù);tw 為結(jié)構(gòu)件表面溫度;te 為冷卻介質(zhì)溫度;n 為邊界的外法向矢量。
變壓器的溫升可進(jìn)一步表示為: -(λ塄T)·n=q+qc+qr (11)式中,q 為通過邊界的熱量;qc 為對(duì)流換熱的熱量;qr 為輻射的熱通量,分別按式(12)、式(13)計(jì)算。 qc=hc*(T-Te) (12) qr=hr*(T4 -T4 e) (13)式中,hc 是結(jié)構(gòu)件表面對(duì)流換熱系數(shù);hr 是油箱輻射換熱系數(shù),與變壓器整體換熱相比,油箱的輻射熱量可忽略不記,hr 為 0;Te 是環(huán)境溫度。
對(duì)流換熱系數(shù)與結(jié)構(gòu)幾何形狀和材料有關(guān):hr= Nu·λ l (14)式中,Nu 為努塞爾數(shù),按式(15)計(jì)算,l 為對(duì)流特征長(zhǎng)度。 Nu=C(G·r Pr)n (15)式中,Gr 為格拉曉夫數(shù),按式(16)計(jì)算;Pr 為普朗特?cái)?shù);常數(shù) C 和指數(shù) n 的取值如表 4 所示,取值為經(jīng)驗(yàn)修正系數(shù)。
式中,α 為冷卻介質(zhì)體積熱膨脹系數(shù);g 為重力加速度;v 為流體運(yùn)動(dòng)粘度。本文利用以上公式計(jì)算得到模型中結(jié)構(gòu)件各表面的對(duì)流換熱系數(shù)如表 5 所示。
試驗(yàn)環(huán)境溫度為 27.8℃, 變壓器油面溫度為 73.4℃,仿真得到溫度場(chǎng)分布如圖 5 所示。
熱點(diǎn)位于升高座底部法蘭近相間局部區(qū)域,與試驗(yàn)結(jié)果相符。熱點(diǎn)溫度為 117.8℃,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),局部模型的熱點(diǎn)溫升比全模型的熱點(diǎn)溫升小 2K, 所以,實(shí)際溫度為 119.8℃,溫升為 92K,與試驗(yàn)值 91.7K 符合,仿真結(jié)果復(fù)現(xiàn)了試驗(yàn)過熱現(xiàn)象,證明仿真方法的有效性。
4 改進(jìn)措施及結(jié)果
變壓器防止過熱的措施通常有:(1) 加屏蔽結(jié)構(gòu),包括電屏和磁屏;(2)改進(jìn)過熱結(jié)構(gòu),增加散熱性;(3)改用低磁材料。 本文采用第三種方法,將高壓升高座底部及其法蘭改為低磁材料,去掉高壓升高座底部支撐肋板,相間分割漏磁槽,用低磁材料填充,如圖 6 所示,圖中青色部分代表低磁鋼材料。既能削弱升高座的渦流現(xiàn)象, 又能增大相間磁阻,從根本上解決引線電流的漏磁引起的渦流過熱問題。
應(yīng)用改進(jìn)措施前后的溫升試驗(yàn)和改善的仿真對(duì)比結(jié)果如圖 7 所示,數(shù)據(jù)對(duì)比見表 7。 改進(jìn)前溫升試驗(yàn)熱點(diǎn)位置分別在 A 相和 B 相,熱點(diǎn)溫升分別為 91.5K 和 91.7K,將三相升高座材料更改為無磁鋼材料后,熱點(diǎn)只存在于 A 相,且降低為 74.7K,熱點(diǎn)溫升仿真值為 72.85K,加上 2K 的局部模型誤差,實(shí)際為 74.85K。 改進(jìn)后的溫升試驗(yàn)熱點(diǎn)位置與仿真有差別,因?yàn)椴捎檬殖质綔厣龗呙鑳x獲取 A 相升高座熱點(diǎn)分布時(shí),部分區(qū)域被 B 相升高座遮擋,但是并不影響結(jié)果的有效性。 改進(jìn)后的熱點(diǎn)位于 A 相升高座安裝法蘭上,這是因?yàn)榕c升高座筒壁相比,法蘭突出且厚度更大。 從仿真和試驗(yàn)結(jié)果來看,改進(jìn)方案完全滿足鐵件熱點(diǎn)溫升限值要求。
5 結(jié)論
本文基于實(shí)際變壓器產(chǎn)品的升高座過熱現(xiàn)象,闡述了過熱機(jī)理,分析了變壓器磁場(chǎng)及溫升計(jì)算的原理,通過仿真復(fù)現(xiàn)了試驗(yàn)結(jié)果,給出了應(yīng)對(duì)變壓器升高座局部過熱的方法,并利用試驗(yàn)和仿真驗(yàn)證了方法的有效性。 本文的分析方法及結(jié)論對(duì)于大電流引線引起的變壓器升高座過熱問題具有理論和工程指導(dǎo)意義。
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